機(jī)車閘瓦使用過程中,在經(jīng)濟(jì)性和安全性方面均由不同程度的缺陷,且磨耗速度較快。由此可見,機(jī)車上的閘瓦同時(shí)磨耗所產(chǎn)生的消耗是不容忽視的。
其中,冶金粉末閘瓦,該種閘瓦制動(dòng)效果較好,有利于輪緣踏面的保養(yǎng)。但其價(jià)格較高,且磨耗較快,使用周期在二十天左右。高摩合成閘瓦,該種閘瓦成本較低,但長(zhǎng)時(shí)間抱閘不利于輪緣踏面的保養(yǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),該種閘瓦的使用周期為三個(gè)月左右。
因此,我們致力于通過優(yōu)化機(jī)車制動(dòng)機(jī)的操縱,在保證安全運(yùn)行的前提下,減少機(jī)車正常制動(dòng)磨損外的閘瓦磨耗,拓寬部門節(jié)能降耗的有效途徑。
閘瓦產(chǎn)生不必要磨耗的原因:
作業(yè)操縱方面:
1.作業(yè)過程控制不夠嚴(yán)密,造成煤庫頻繁對(duì)位;作業(yè)聯(lián)系不徹底,造成站內(nèi)重鉤、倒鉤較多,從而增加了不必要制動(dòng)量。
2.調(diào)車作業(yè)時(shí),自閥與單閥的配合使用不恰當(dāng)、未按規(guī)定使用自閥制動(dòng)或減壓制動(dòng)量不合要求,增加了機(jī)車閘瓦的制動(dòng)負(fù)擔(dān)。
3.牽引重載車列運(yùn)行于下行坡道時(shí)使用的制動(dòng)方法欠佳,在不同程度上增加了機(jī)車閘瓦的制動(dòng)時(shí)間和制動(dòng)量,加劇了機(jī)車閘瓦的磨耗。
設(shè)備維護(hù)方面:
1.閘瓦間隙調(diào)整不當(dāng)或閘瓦偏磨,造成了閘瓦的非正常單邊磨耗,降低了閘瓦的可利用率。
2.日常維護(hù)不到位,制動(dòng)系統(tǒng)潤滑不良,摩擦阻力增大,使制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作不靈活,鞲鞴復(fù)原緩慢或無法復(fù)原,增加了閘瓦的磨耗。
3.機(jī)車配備的制動(dòng)單元試驗(yàn)數(shù)據(jù)不合要求,閘瓦間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)器作用不良,導(dǎo)致制動(dòng)行程不合要求,增加了閘瓦的磨耗。
實(shí)施對(duì)策
對(duì)策一:在日常作業(yè)中操縱制動(dòng)機(jī)車時(shí),除單機(jī)運(yùn)行減速停車、煤庫調(diào)整對(duì)位及接近連掛車輛等情況使用單閥制動(dòng)外,其余作業(yè)均可視情況使用自閥調(diào)整列車速度或進(jìn)行制動(dòng)停車,減少單閥的制動(dòng)時(shí)間。
對(duì)策二:列車到站停車、調(diào)車作業(yè)空線停放車列、車列進(jìn)入煤庫停車時(shí)均可采用“一段制動(dòng)法”,做到一次停車到位,防止再次對(duì)位增加制動(dòng)量。
對(duì)策三:在施行自閥減壓制動(dòng)前,可視情況施行“緩上閘”操作。即自閥制動(dòng)前,可用單閥推向單獨(dú)緩解位,使分配閥主閥大模版下方工作風(fēng)缸壓力降低一部分,延緩自閥制動(dòng)后作用閥動(dòng)作的時(shí)間,從而使機(jī)車制動(dòng)滯后于車輛,減緩機(jī)車閘瓦的制動(dòng)負(fù)擔(dān),降低機(jī)車閘瓦磨耗。
對(duì)策四:日常維護(hù)中加強(qiáng)基礎(chǔ)制動(dòng)裝置的檢查調(diào)整,重點(diǎn)檢查機(jī)車制動(dòng)缸的鞲鞴行程及閘瓦間隙,對(duì)行程及間隙不當(dāng)?shù)募皶r(shí)進(jìn)行調(diào)整。
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